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一起壓力容器爆炸事故案例

2003年2月5日凌晨1時(shí)55分,山西某化工廠三車間i系列冷凝水閃蒸器nt112(以下簡(jiǎn)稱nt112)發(fā)生爆炸事故,樓上當(dāng)班職工柴某因操作室坍塌墜落至零米平面死亡。 
爆炸設(shè)備及其相關(guān)工藝 
爆炸設(shè)備(nt112)性能參數(shù):nt112 是i類壓力容器。該設(shè)備設(shè)計(jì)壓力0.6mpa,設(shè)計(jì) 溫度165℃,規(guī)格為φ2500×6916×δ12,容積30m3,介質(zhì)為蒸汽和冷凝水,主體材料為a48cpr進(jìn)口鋼(相當(dāng)于國(guó)產(chǎn)16mnr鋼),設(shè)備本體有一塊壓力表,出汽管上有兩個(gè)安全閥,當(dāng)設(shè)備處于備用狀態(tài)時(shí)與安全閥不相通,因備用時(shí)f1閥門關(guān)閉(見圖)。 設(shè)備相關(guān)工藝過程:nt112前與高壓冷凝水罐np112、np113、np114、np122、np123連接(np為高壓冷凝水罐的簡(jiǎn)稱,其后數(shù)字為不同高壓冷凝水罐的編號(hào),其內(nèi)壓力均為5.6mpa,溫度260℃~270℃),后與預(yù)脫硅系統(tǒng)相通。即壓力為5.6mpa的水經(jīng)節(jié)流孔板進(jìn)入冷凝水閃蒸器,減壓降溫后,一部分水變?yōu)檎羝,通過冷凝水閃蒸器進(jìn)入出汽管送預(yù)脫硅,管道壓力0.6mpa(見圖所示);一部分水仍呈液態(tài)通過冷凝水出口至出水管進(jìn)入熱水槽,出水管上有排水管(閥)至地溝(點(diǎn)劃線所示)。 此設(shè)備已于2002年11月12日停止使用,即排水閥f6常開,其他閥門均關(guān)閉,直至事故發(fā)生一直處于備用狀態(tài)。2003年2月4日9時(shí)15分左右,當(dāng)班操作工將排水閥f6關(guān)閉。 
事故原因分析 
設(shè)備在停用期間,本應(yīng)切斷進(jìn)水閥打開排水閥f6,使其處于常壓狀態(tài)。而三個(gè)進(jìn)水閥(f3、f4、f5)經(jīng)常壓試水一個(gè)滲漏(滴水),一個(gè)泄漏(流水),一個(gè)不漏(不滴不流),雖關(guān)仍漏(兩個(gè)閥門不正常)為設(shè)備的帶壓、增壓直至超壓提供了壓力源。排水閥f6被關(guān)閉(據(jù)上述時(shí)間推算,排水閥f6關(guān)閉時(shí)間長(zhǎng)達(dá)16小時(shí)40分),無法卸壓,這是導(dǎo)致超壓爆炸的重要原因。 管理工作存在漏洞,白班職工違章關(guān)閉排水閥,而運(yùn)行記錄未注明,交接班時(shí)也未向接班職工說明,致使排水閥一直處于關(guān)閉狀態(tài)。 從爆炸后設(shè)備筒體的斷口來看,絕大部分破口表面較為規(guī)則平整,且與母材成30°~45°夾角,屬韌性斷裂。這說明鋼板是由于超壓而撕裂的。 在人孔破口處發(fā)現(xiàn),有大約100mm2的母材鋼板嚴(yán)重減薄,實(shí)側(cè)最小壁厚6.3mm(原設(shè)計(jì)壁厚為12mm),呈塑性變形特征。因?yàn)樵O(shè)備在制造過程中,人孔部位會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力集中,在運(yùn)行時(shí),受力狀態(tài)比較復(fù)雜,使其成為整個(gè)設(shè)備的薄弱部位。又因爆炸后人孔接管帶蓋是單獨(dú)飛出去的。由此推斷,破點(diǎn)就在此處。 nt112在備用期間與安全閥不相通,導(dǎo)致其內(nèi)壓力超設(shè)計(jì)壓力時(shí),安全閥不能泄壓,失去其應(yīng)有作用,造成nt112內(nèi)壓力不斷升高,直至爆炸。 斷裂拉力走向分析: nt112的人孔處破裂后,強(qiáng)大的內(nèi)部壓力,一部分力將人孔接管帶蓋拋出57米遠(yuǎn)。另一部分力從人孔中心線偏下部沿環(huán)向拉伸擴(kuò)展,直至將直徑為2.5米的圓筒全部撕斷,形成底部一段。再一部分力從破點(diǎn)沿縱向往上擴(kuò)展,將中段圓筒縱向撕開成卷板狀,當(dāng)擴(kuò)展到筒體環(huán)焊縫處時(shí),因環(huán)焊縫強(qiáng)度大于母材,所以,這部分力不得不改變走向,沿環(huán)焊縫熔合線環(huán)向繼續(xù)擴(kuò)展,把母材鋼板全部撕斷,將剩余的筒體又一分為二。這樣,就形成了爆炸后整個(gè)筒體分為三段的結(jié)果。 設(shè)備爆炸時(shí),內(nèi)部壓力在瞬間降為零(表壓)。飽和水迅速汽化,體積急劇膨脹,產(chǎn)生巨大的二次壓力,爆炸時(shí)的超壓與二次壓力形成合力,強(qiáng)大的合力將上段拋起砸壞車間橫梁和部分管道,使筒體頂部的出汽管拔出飛落造成現(xiàn)場(chǎng)的慘景。 綜上所述,冷凝水閃蒸器nt112爆炸的直接原因是: ①該設(shè)備在停運(yùn)期間,排水閥f6被關(guān)閉,進(jìn)水閥嚴(yán)重泄漏,當(dāng)壓力為5.6mpa的冷凝水不斷流入 nt112時(shí),壓力逐漸升高,又不能排水卸壓,致使其超壓破裂,發(fā)生爆炸。 ② 冷凝水閃蒸器nt112,在停用關(guān)閉閥門f1的狀態(tài)下與安全閥不相通,安全閥不能起到泄壓作用,沒能有效地防止事故發(fā)生。 間接原因:管理不嚴(yán),職工違章關(guān)閉排水閥f6,巡檢不到位,交接班無記錄,也未口頭交接說明。 
事故防范對(duì)策 
對(duì)nt112和nt113安全閥設(shè)置不合理問題進(jìn)行完善,在nt112和閥門f1之間加設(shè)兩個(gè)安全閥,并將現(xiàn)有的兩個(gè)安全閥移至 nt113和閥門f2之間,并對(duì)其他工藝系統(tǒng)展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。 備用設(shè)備隔離措施要嚴(yán)密,針對(duì)備用設(shè)備隔離不嚴(yán)問題,必須加強(qiáng)設(shè)備檢查和維護(hù)管理,對(duì)于生產(chǎn)過程中設(shè)備狀態(tài),要全面掌握,尤其是關(guān)鍵閥門的開關(guān)狀態(tài)必須明確制度,必要時(shí)對(duì)開關(guān)閥門采取上鎖措施。 進(jìn)一步完善監(jiān)控儀表、儀器和設(shè)備。 進(jìn)一步研究深化、細(xì)化壓力容器安全檢查的辦法,通過技術(shù)手段查找和處理事故隱患。